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石煤提釩中沉釩尾水循環(huán)利用及氨氮廢水的達標排放

發(fā)布時間:2011-02-26 11:24:51更新時間:2023-06-21 17:12:27 1

  【摘要】依據(jù)國內(nèi)石煤生產(chǎn)五氧化二釩的成熟工藝技術(shù),結(jié)合某釩廠工藝和環(huán)保設(shè)施的優(yōu)化改造設(shè)計,論述了釩在離子樹脂富集和氯化銨沉釩后產(chǎn)生的含高濃度銨鹽的沉釩尾水長期循環(huán)利用及生產(chǎn)廢水中氨氮達標排放的問題。
  【關(guān)鍵詞】五氧化二釩,沉釩尾水,陰離子樹脂,循環(huán)利用,計量控制,達標排放;
  前言
  石煤鈉化提釩生產(chǎn)過程中,通常配入食鹽、純堿等附加劑與磨細的礦粉進行氧化鈉化焙燒,熟料的浸出液常常通過陰離子樹脂來富集提純,富集在樹脂上的釩酸根離子經(jīng)鹽水解脫后進入沉釩中,由于沉釩由于加入了過量的銨鹽,導(dǎo)致沉釩尾水中氯化銨和氯化鈉鹽的濃度均很高,屬于高濃度銨鹽水。雖然從理論和某些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗方面可做到該尾水的循環(huán)利用,但是大多企業(yè)由于管理不善,缺乏有效的計量控制措施,將此尾水作為廢水定期排出,導(dǎo)致全廠外排廢水氨氮濃度超標嚴重,嚴重制約了釩廠的可持續(xù)發(fā)展。
  一、石煤提釩生產(chǎn)概況
  用石煤生產(chǎn)五氧化二釩的成熟工藝多是先將石煤與鈉鹽(氯化鈉、碳酸鈉等)混合,在焙燒窯內(nèi)進行氧化焙燒,其目的是通過氧化焙燒,使釩渣中的三價、四價釩氧化物轉(zhuǎn)化為五價釩氧化物,生成可溶性釩酸鈉。熟料經(jīng)浸出得到釩酸鈉溶液,然后用陰離子樹脂富集提純,此時鈉主要以氯化鈉形式留在離子交換后液中以廢水排放,釩隨著解脫液進入沉釩池。沉釩后的沉釩尾水中仍含有釩酸根離子,近調(diào)節(jié)后可滿足循環(huán)解脫陰離子樹脂熱別是氯型陰離子樹脂的要求。
  二、沉釩尾水循環(huán)用于氯型陰離子樹脂解脫和沉釩
  根據(jù)湘西某釩廠提釩工程多年的運行情況,離子交換采用陰離子樹脂能夠?qū)崿F(xiàn)沉釩含銨鹽尾水長期循環(huán),主要在于對解脫樹脂的銨鹽水的水質(zhì)控制。
  從理論上,采用過量的氯化銨沉釩是有效生成粗釩的保障,氯化銨新加量越多,沉釩速率越快,用時約少,多余的銨鹽進入沉釩尾水,大部分銨根和釩酸根離子生成釩酸銨進入粗釩中,氯和鈉結(jié)合生成氯化鈉。當沉釩尾水循環(huán)解脫時,氯離子和樹脂吸附飽的釩離子交換,被吸附在樹脂上,又將在下一次樹脂吸附時交換進入離子交換廢水中。因此,銨鹽水循環(huán)用于解脫理論上并不會造成銨根和氯離子的累積,而在實際操作中需要根據(jù)生產(chǎn)中循環(huán)的沉釩尾水水質(zhì)控制沉釩時氯化銨的加入量,即初次沉釩用的氯化銨是過量的,此后的連續(xù)循環(huán)解脫和沉釩工序中,在保證沉釩效率的前提下,氯化銨的加入量應(yīng)該是適量的,這樣可以保證該循環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定平衡。因此,對該生產(chǎn)崗位的計量控制尤其重要。
  該工藝技術(shù)的生產(chǎn)過程和反應(yīng)原理如下:
  離子交換:
  即樹脂吸附、解吸、再生。合格浸出液用離子交換樹脂吸附、富集釩,達到釩、水分離。采用陰離子交換樹脂可以達到釩與溶液中的Fe2+、Fe3+、Ni2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+、Ca2+、Mg2+等陽離子雜質(zhì)分離,負載樹脂用氯化鈉溶液解吸,得到濃度為100~150g/l的釩酸鈉溶液,解吸后樹脂經(jīng)轉(zhuǎn)型后進入到下一循環(huán)周期,該過程主要反應(yīng)如下:
  吸附:R2-Cl+VO3-=2R-VO3+Cl-(進入離子交換后液)
  解吸:R-VO3+NaCl=R-Cl+NaVO3(進入沉釩池)
  沉釩:
  向含釩濃度較高的樹脂解析液加入NH4Cl至40~50g/l攪拌、靜置,抽出上清液,沉淀物過濾洗滌,得到偏釩酸銨,在離心機中進行液固分離。
  其主要化學反應(yīng)表達如下:
  NaVO3+NH4Cl==NH4VO3↓+NaCl(進入上清液循環(huán)解吸)

例子交換示意圖

  而目前在實際操作中,多數(shù)企業(yè)缺少計量控制裝置和專業(yè)的技工,在沉釩操作時一味講求速率而忽視量化控制,而持續(xù)加入過量的銨鹽沉釩,雖然沉釩效率高、用時短,但造成大量銨鹽在循環(huán)液中累積,無法有效循環(huán)利用而最終導(dǎo)致排放。通過當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場監(jiān)測,此類企業(yè)沉釩尾水和其他廢水混合稀釋后,外排氨氮濃度仍高達500mg/l。而一般的廢水處理設(shè)施根本無法將其處理達標,目前國內(nèi)也缺少處理此類氨氮廢水經(jīng)濟計劃書技術(shù)均可行的辦法。而氨氮超標的主要原因則是不能確保沉釩尾水的穩(wěn)定循環(huán)利用。
  然而,在一些采用鈉化提釩技術(shù)的企業(yè)實現(xiàn)沉釩尾水的循環(huán)利用后,仍存在著外排廢水氨氮超標的問題,不過其排放濃度遠小于500mg/l,經(jīng)監(jiān)測,該企業(yè)氨氮平均外排濃度為21mg/l,仍超過國家一級排放標(15mg/l)準0.4倍。
  三、生產(chǎn)廢水中氨氮超標的問題
  湘西某釩廠外排廢水中氨氮經(jīng)監(jiān)測出現(xiàn)超標,其原因是企業(yè)在工藝循環(huán)用水時忽略了潛在的氨氮污染源,導(dǎo)致氨氮污染物進入了產(chǎn)生廢水的工序,由圖2可見,廢水中氨氮主要來源于以下四個方面:
  1、樹脂洗滌廢水①中含釩和銨鹽,該廠直接回用浸出將導(dǎo)致外排廢水中含氨氮污染因子;2、洗釩廢水②中含釩和銨鹽,該廠直接回用浸出將導(dǎo)致外排廢水中含氨氮污染因子;3、沉釩銨鹽尾水③的循環(huán)解脫致使樹脂上帶有少量銨鹽,不及時沖洗,部分銨鹽也會進入浸出液中;4、沉釩車間氯化銨直接堆放在地面,操作時物料灑落也有少量銨鹽進入地面沖洗水中。
  通過調(diào)研,導(dǎo)致該廠外排廢水中氨氮濃度超標的主要原因為樹脂洗滌廢水樹脂①和洗釩廢水②的回用工序不當,沉釩銨鹽尾水③采取定時沖洗的措施后其銨鹽大部分進入樹脂洗滌廢水①后回用,地面沖洗水也會向外排廢水中增加一定的銨鹽污染。如下圖所示:
  

 石煤提釩工藝中潛在的氨氮廢水污染源示意圖

  四、工藝改進措施及其效果
  通過調(diào)研分析,為確保該廠廢水達標排放,首先從工藝的角度提出如下改進措施:
  1、直接從工藝上直接避免樹脂洗滌廢水①和②洗釩廢水的氨氮源進入循環(huán)浸出液中,而用于焙燒尾氣的處理。2、在循環(huán)解脫液③解脫樹脂后,下一次樹脂吸附前及時沖洗樹脂,使其吸附的銨鹽進入樹脂洗滌廢水①中。3、車間地面沖洗水中的銨鹽問題關(guān)鍵在于崗位操作管理控制和物料的合理儲存,另采取加料時盡量減少銨鹽灑落。
  在采取以上改進措施后,生產(chǎn)系統(tǒng)中氨氮污染因子不再進入廢水產(chǎn)生的工序,外排廢水中將不會導(dǎo)致氨氮超標。
  

工藝改進后避免氨氮進入排水系統(tǒng)示意圖

  五、結(jié)語
  目前國內(nèi)多家化工、冶煉企業(yè)均存在氨氮廢水嚴重超標的現(xiàn)象,雖然一些設(shè)計單位在理論設(shè)計方面基本可以實現(xiàn)達標排放,但是沒有實際操作的例證,而且治理工藝較為復(fù)雜且難控制,經(jīng)濟可行性不大,一旦出現(xiàn)風險事故將造成二次污染。石煤提釩工藝中采用氯型陰離子樹脂富集提釩時,根據(jù)理論和實際生產(chǎn)經(jīng)驗,結(jié)合有效的計量控制實現(xiàn)沉釩尾水的長期循環(huán)利用,并加強工藝的優(yōu)化和潛在污染源的管理,確保全廠廢水污染物特別是氨氮的達標排放。
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