摘要:本文通過齊魯苯乙烯裝置對新型脫氫催化劑GS11的應(yīng)用情況及使用過程中的具體操作進(jìn)行分析,提出了技術(shù)改造后工藝操作中注意的幾個關(guān)鍵點,對苯乙烯裝置的生產(chǎn)實踐以及提高苯乙烯產(chǎn)量有一定的實際意義。
關(guān)鍵詞:苯乙烯,催化劑,轉(zhuǎn)化率,水比,溫度,化工論文投稿
一、前言
齊魯苯乙烯裝置是在原6萬噸/年裝置基礎(chǔ)上進(jìn)行改造建成的,建設(shè)規(guī)模為20萬噸/年。原裝置采用的是美國Lummus/Monsanto技術(shù),本次改造保留了原裝置6萬噸/年的乙苯脫氫單元,新建20萬噸/年乙苯單元、14萬噸/年乙苯脫氫單元和20萬噸/年的苯乙烯精餾單元,裝置采用國內(nèi)技術(shù)進(jìn)行建設(shè)。
二、乙苯脫氫反應(yīng)流程簡介
原料乙苯在流量控制下與水蒸汽混合加熱溫度達(dá)到615℃以上后進(jìn)入反應(yīng)器R301催化劑床層,乙苯在負(fù)壓絕熱條件下發(fā)生脫氫反應(yīng)。由于乙苯脫氫反應(yīng)為吸熱反應(yīng),第一反應(yīng)器R301流出物溫度降至530℃左右。經(jīng)歷了第一階段脫氫反應(yīng)的物流繼而進(jìn)入位于第二脫氫反應(yīng)器R302頂部的中間再熱器之管程,同殼程來自蒸汽過熱爐約815℃過熱蒸汽換熱,管程的反應(yīng)物料溫度升至617℃以上,進(jìn)入第二脫氫反應(yīng)器R302的催化劑床層,實現(xiàn)第二階段負(fù)壓絕熱脫氫反應(yīng)。
GS-11新型脫氫催化劑于2010年8月GS-11在齊魯20萬噸/年苯乙烯裝置上開始工業(yè)應(yīng)用,水比由原1.45最低降至1.38,可節(jié)約蒸汽約5000t/a,應(yīng)用效果良好。
三、GS11脫氫催化劑工業(yè)應(yīng)用情況分析
2010年齊魯苯乙烯脫氫催化劑兩套乙苯脫氫全部更換為GS11型脫氫催化劑,下面就GS11催化劑的使用狀況進(jìn)行簡要分析:
1.溫度的影響
由于脫氫反應(yīng)是強吸熱可逆反應(yīng),升高溫度可加快反應(yīng)速度,且有利于苯乙烯的生成,有利于轉(zhuǎn)化率的提高。當(dāng)溫度提高后,轉(zhuǎn)化率得到提高,但吸熱的副反應(yīng)也將加劇。
高溫使生成苯乙烯的選擇性降低,同時也增加了能耗的上升,所以反應(yīng)溫度不宜過高,在保證苯乙烯單程收率的前提下盡量采用較低的反應(yīng)溫度。實際生產(chǎn)中一般控制在600~645℃。在實際的生產(chǎn)過程中,通過調(diào)整蒸汽過熱爐的燃料來穩(wěn)定反應(yīng)器的床層溫度,并使之波動嚴(yán)格控制在?2℃內(nèi)。運行初期,因催化劑活性不穩(wěn)定,反應(yīng)溫度提升較快,6個月后催化劑開始進(jìn)入活性穩(wěn)定期,溫升速度趨緩,平均每月溫升小于1℃。
2.空速的影響
在相同的條件下,乙苯氣體空速增大,物料在反應(yīng)器中停留時間縮短,其轉(zhuǎn)化率下降。對一套固定的生產(chǎn)裝置來說,調(diào)整空速主要是通過改變進(jìn)料量來實現(xiàn)的,正常生產(chǎn)情況下,空速不做大的調(diào)整。因為如果調(diào)整空速,一般須調(diào)整溫度來滿足生產(chǎn)需求,溫度的頻繁波動對脫氫催化劑使用不利,每一批次催化劑都有一個空速極限值,超過極限值轉(zhuǎn)化率將大幅下降。
3.水比的影響
在恒定的溫度、壓力、空速下,提高水比會提高乙苯轉(zhuǎn)化率和選擇性。水蒸汽作為熱載體為乙苯脫氫提供熱量。在實際生產(chǎn)中,受到允許壓降和能耗兩個因素的制約,當(dāng)水比增大到一定程度,對轉(zhuǎn)化率及選擇性影響不大。
GS11是低水比型催化劑,在使用過程中對其進(jìn)行了低水比實驗:
可以看出:隨著水比的降低,轉(zhuǎn)化率呈下降趨勢,當(dāng)水比降到1.30以下,轉(zhuǎn)化率下降較快,不能滿足生產(chǎn)需求,實際生產(chǎn)中水比控制在1.35-1.45比較合適,粗甲苯產(chǎn)率基本穩(wěn)定在33~34kg/t左右,低水比催化劑較進(jìn)口的催化劑還是有一定的差距。
4.壓力的影響
脫氫反應(yīng)是體積增大的可逆反應(yīng),降低壓力有利于苯乙烯的生成。因此,降低壓力有利于提高轉(zhuǎn)化率和選擇性,且對選擇性的影響較大。
齊魯苯乙烯裝置采用螺桿式透平壓縮機來降低脫氫反應(yīng)的壓力。壓力如果不穩(wěn)定,會導(dǎo)致乙苯蒸發(fā)不穩(wěn)定,反應(yīng)溫度不穩(wěn)定,系統(tǒng)產(chǎn)生波動,從而加速催化劑粉化與流失,降低了催化劑的選擇性和活性,加速了副反應(yīng)。在其他條件不變的情況下,壓力每降低0.01MPa,乙苯轉(zhuǎn)化率將提高2%以上,苯乙烯選擇性也有一定程度的提高。因此,應(yīng)嚴(yán)格控制反應(yīng)壓力的平穩(wěn),壓縮機入口控制在0.026-0.029MPaA比較有利。
另外由于脫氫催化劑的吸水性很強,吸水后其強度大為下降,在壓降的影響下從而使催化劑極易粉化而失活,壽命下降,并且結(jié)塊堵塞床層,增大床層壓降,導(dǎo)致物料流動不均勻,嚴(yán)重降低反應(yīng)效果。因此,必須避免催化劑和游離水接觸。因此要求在儲運時要嚴(yán)防催化劑受潮,避免在陰雨天裝填催化劑。
四、GS11催化劑生產(chǎn)使用期間裝置出現(xiàn)的問題以及改進(jìn)措施
1.組合換熱器E301殼程不能達(dá)到設(shè)計溫度要求的500℃,因此需要提高主蒸汽的攝入量以滿足R301、R302反應(yīng)所需要的溫度,這樣在保證乙苯蒸發(fā)穩(wěn)定的同時使得水比提高到1.55-1.6之間。因此能耗物耗比設(shè)計值增加。通過技術(shù)改造,將E301加長,增加了換熱面積,使E301的殼程出口溫度能夠達(dá)到500℃,水比和燃料的消耗都有較大降低。
2.乙苯蒸發(fā)器蒸發(fā)不穩(wěn)定:在超過20%液位時容易帶液,導(dǎo)致E301出口溫度降低;在低液位操作時蒸發(fā)波動較大引起R301入口溫度隨之波動。經(jīng)過改造將乙苯蒸發(fā)器出口管線提高,增加除沫網(wǎng),并使管線坡向E304,目前要求液位控制在5-10%,乙苯蒸發(fā)比較穩(wěn)定。
五、GS11型催化劑生產(chǎn)操作經(jīng)驗
在苯乙烯生產(chǎn)過程中,必須從各方面綜合考慮其影響因素,在保證催化劑的高活性和高選擇性的前提下優(yōu)化反應(yīng)條件,嚴(yán)格工藝參數(shù)控制,從而優(yōu)化操作,降低成本。生產(chǎn)中尤其應(yīng)關(guān)注以下幾個方面。
1.催化劑裝填要適量。裝填過量會增加系統(tǒng)壓降增加反應(yīng)死區(qū)面積,裝填不足會造成物料短路。催化劑正式使用前至少進(jìn)行120小時的嚴(yán)格活化,使催化劑盡早進(jìn)入穩(wěn)定使用期。
2.溫度控制要精細(xì)。運行初期,因催化劑活性不穩(wěn)定,反應(yīng)溫度提升較快,6個月后催化劑開始進(jìn)入活性穩(wěn)定期,溫升速度趨緩,平均每月溫升控制小于1℃;到后期6個月開始逐漸加快提溫速度以充分使用催化劑效能,直至換劑前兩反應(yīng)入口溫度為638℃左右。
3.在脫氫反應(yīng)的實際生產(chǎn)操作中,水蒸汽使用要注意:
3.1正壓時水比大于2.0,負(fù)壓時水比不能低于1.3,否則催化劑老化速度加快。
3.2提乙苯進(jìn)料時,應(yīng)首先把水蒸汽流量增加到所要求的水比。
3.3隨催化劑的使用時間延長,在生產(chǎn)末期可適當(dāng)增加水比,以保證較高的轉(zhuǎn)化率和選擇性,其最佳水比值為1.35-1.45。
4.原料乙苯中的雜質(zhì)含量要嚴(yán)格控制。盡量降低苯乙烯精餾單元乙苯中苯乙烯以及甲苯含量,確保乙苯脫氫過程中的負(fù)反應(yīng)降到最低程度。開車升溫時確保使用干燥氮氣吹掃升溫,并保證床層各點溫度在200℃以上時投用水蒸汽加熱升溫,反應(yīng)器出口廢熱鍋爐必須在管程入口溫度達(dá)到250℃以上方可投用。
5.反應(yīng)系統(tǒng)要保持在較低的壓力下穩(wěn)定操作。隨運行時間加長,空冷列管內(nèi)會有聚合物堵塞,一是影響冷卻效果,二是增加壓降;該批催化劑自開車到現(xiàn)在第二段反應(yīng)器出口壓力從46kPa上升到目前的55kPa,雖然中間檢修期間進(jìn)行了清理,但處理效果不佳,下一步應(yīng)擇機加大清理力度以降低系統(tǒng)壓力提高乙苯轉(zhuǎn)化率。在夏季來臨前清理空冷翅片灰塵,以提高冷卻效果降低苯乙烯聚合速度?绽淙肟诩厮要確保暢通,避免積水。
6.找到合適水比值,既要維持催化劑高的乙苯轉(zhuǎn)化率,降低反應(yīng)溫度,保持催化劑長壽命,又要降低裝置的能耗。
7.要根據(jù)外界不同的情況進(jìn)行工藝操作參數(shù)的調(diào)整,從而降低裝置的能耗物耗。
六、小結(jié)
從實際生產(chǎn)應(yīng)用情況來看,GS11催化劑能夠滿足裝置需求,能耗、物耗穩(wěn)定,在中石化同類裝置競賽中名列前兩名,該催化劑對國產(chǎn)化催化劑應(yīng)用有較大意義。
參考文獻(xiàn)
[1]苯乙烯技術(shù)規(guī)程.
[2]《齊魯苯乙烯案例剖析》華東理工大學(xué)(1999).
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