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工業(yè)自動化專業(yè)職稱論文酒鋼翼鋼軋鋼冷床移鋼小車控制系統(tǒng)變頻改

發(fā)布時間:2014-07-17 15:31:58更新時間:2014-07-17 15:33:17 1

  在棒材軋線生產(chǎn)中,冷床設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性及高效性直接影響著整條生產(chǎn)線的運(yùn)行效率及成材質(zhì)量,而酒鋼集團(tuán)山西翼城鋼鐵公司軋鋼分廠冷床移鋼小車原電控系統(tǒng)采用四臺交流智能無觸點(diǎn)控制四臺電機(jī),同步性差,故障高,為提高該設(shè)備的穩(wěn)定性,特對移鋼小車電控系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造。本文簡述了冷床移鋼小車電控系統(tǒng)變頻改造。
  摘要:本文簡要介紹了酒鋼翼鋼軋鋼分廠冷床移鋼小車電控系統(tǒng)變頻改造。介紹了變頻改造系統(tǒng)中電機(jī)的選型、變頻器的選型、控制功能及調(diào)試分析
  關(guān)鍵詞:工業(yè)自動化專業(yè)職稱論文,變頻器,冷床,西門子
  1 控制工藝
  翼鋼軋鋼分廠步進(jìn)式冷床主要分為三部分:冷床下料系統(tǒng)、冷床本體和冷床上料系統(tǒng)。棒材自連軋機(jī)軋制后,由倍尺剪剪切信號或熱金屬檢測器檢測到未鋼信號后,經(jīng)過一定的延時時間后觸發(fā)裙板撥料塊動作,將輸入輥道上的棒材翻至冷床上完成冷床下料流程。棒材落至冷床上后,冷床動齒條開始動作,將棒材由第一齒條移至第二齒條,由此不停步進(jìn)經(jīng)過冷床對齊輥道進(jìn)行對齊,最后將棒材運(yùn)至移鋼鏈上。移鋼鏈上的棒材收集到規(guī)定支數(shù)后將棒材快速運(yùn)至移鋼小車上,移鋼小車經(jīng)過上升、前進(jìn)、下降的動作流程將棒材運(yùn)至輸出輥道上,移鋼小車再后退,棒材由輸出輥道運(yùn)至下一工藝環(huán)節(jié)。
  2 自動控制系統(tǒng)改造方案
  改造后的自動控制系統(tǒng)采用西門子S7—400PLC控制,上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)采用西門子WINCC。冷床移鋼小車采用西門子6SE70控制。上位機(jī)與PLC之間采用工業(yè)以太網(wǎng)通訊,變頻器與PLC之間用Profibus—DP通訊,Profibus網(wǎng)絡(luò)及Wincc如圖1、圖2所示:
  圖1
  圖2
  3 變頻調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計
  3.1 電機(jī)的選型
  由于本調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計是采用交流變頻傳動方式更新現(xiàn)有的直流傳動方式,直流電機(jī)全部更新為交流電機(jī)。原直流電機(jī)容量為11kW,在軋鋼一線設(shè)計當(dāng)中已考慮電機(jī)余量,因此此次設(shè)計電機(jī)額定功率任為11KW交流電動機(jī),以滿足負(fù)荷轉(zhuǎn)矩的要求。我們采用佳木斯電機(jī)廠YGP160L2-4型號的三相交流異步電機(jī),其額定功率為11kw,額定電流為20A。
  3.2 變頻器的選型
  冷床移鋼鏈最重承載螺紋鋼重量達(dá)30噸,屬于大慣量系統(tǒng),而且冷床移鋼鏈的頻繁啟制動。因此要求電機(jī)以最大允許加速度加速和減速。對于這種大轉(zhuǎn)動慣量沖擊型負(fù)載,在起動和制動的過程中,瞬間轉(zhuǎn)矩可能達(dá)到額定轉(zhuǎn)矩的兩倍以上,在這種情況下充分發(fā)揮電動機(jī)轉(zhuǎn)矩的過載能力是非常有必要的。而交頻器的電流過載能力通常比電動機(jī)的轉(zhuǎn)矩過載能力低,因此,按照常規(guī)配備變頻器容量時轉(zhuǎn)矩過載能力不能充分發(fā)揮作用。因此對于對減速時間有要求的大慣量系統(tǒng),在選擇`變頻器容量時,需要以電機(jī)轉(zhuǎn)矩過載能力為依據(jù)進(jìn)行選擇。計算公式如下:
  式中Ievf是變頻器額定電流;Ied是電動機(jī)額定電流;λd是電動機(jī)轉(zhuǎn)矩過載倍數(shù),λvf是變頻器電流短時過載倍數(shù),K3是電流/轉(zhuǎn)矩系數(shù)。
  由于在本次設(shè)計中,系統(tǒng)的驅(qū)動類型采用的是群拖方式,即一臺變頻器拖動4臺電機(jī),所以需要對變頻器的額定電流的計算公式稍加改變,具體形式如下
  YGP160L2-4交流電動機(jī)的轉(zhuǎn)矩過載倍數(shù)為2.5;變頻器電流λvf過載倍數(shù)為150%時,最大瞬間過載倍數(shù)為200%,短時過載倍數(shù)可按照1.6~1.7選取,在本設(shè)計中變頻器電流短時過載倍數(shù)λvf選取為1.7;由于磁通衰減和轉(zhuǎn)子功率因數(shù)降低,最大轉(zhuǎn)矩時的電流過載倍數(shù)要大于轉(zhuǎn)矩過載倍數(shù),因此電流/轉(zhuǎn)矩系數(shù)應(yīng)該是大于1的,可以選擇為1.1~1.15,本次設(shè)計選取電流/轉(zhuǎn)矩系數(shù)K3為1.1。YGP160L2-4型交流電動機(jī)的額定電流Ied=20A。將以上各值代入式(4,2)可得Ievf≥485A
  在變頻器廠家的選擇上,我們對美國的AB公司、日本的安川,德國的西門子及瑞士的ABB公司等進(jìn)行了比較。由于翼鋼軋鋼分廠其他交流變頻傳動系統(tǒng)采用的均為西門子變頻器,考慮到整個冷床移鋼鏈系統(tǒng)的兼容性,我們選擇西門子6SE70系列變頻器
  3.3 控制方式的選擇
  現(xiàn)在從調(diào)速范圍、調(diào)速精度、轉(zhuǎn)矩控制、極低速運(yùn)行適用性等幾個方面對各種變頻控制方式進(jìn)行對比。通用變頻器異步電機(jī)u/f控制、異步電機(jī)無傳感器矢量變頻控制、異步電機(jī)帶傳感器矢量變頻控制,三種變頻調(diào)速方式的性能比較如下表所示。
  異步電機(jī)U/f控制 異步電機(jī)無傳感器矢量變頻控制 異步電機(jī)帶傳感器矢量變頻控制
調(diào)速范圍 10:1(20:1) 20:1(50:1) 1000:1
調(diào)速精度 0.5~20%(與負(fù)載變化有關(guān)) 0.50% 模擬控制0.1%數(shù)字控制0.01%
轉(zhuǎn)矩控制 不適用 適用 適用
極低速運(yùn)行 不適用 不適用 適用
特點(diǎn)
  1. 控制電路結(jié)構(gòu)簡單2、調(diào)試工作容易3、可采用通用異步電機(jī)4、調(diào)速范圍小、調(diào)速精度低、適用一般要求不高的地方
1、不需要PG(轉(zhuǎn)速脈沖發(fā)生器)2、可以進(jìn)行轉(zhuǎn)矩控制3、響應(yīng)速度快4、變頻器、電機(jī)參數(shù)設(shè)定應(yīng)與負(fù)載匹配 1、轉(zhuǎn)就控制性能好2、響應(yīng)速度極快 3、需要正確安裝PG部件4、電氣參數(shù)應(yīng)正確匹配5、閉環(huán)控制電路復(fù)雜6、調(diào)速寬、精度高、價格貴、適合要求高的設(shè)備
  冷床移鋼鏈電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的特點(diǎn)如下:
  1)在運(yùn)行過程中要求4臺電機(jī)轉(zhuǎn)速要大體保持一致,而且能夠同步啟動和停止。
  2)負(fù)載對象為螺紋鋼,最重達(dá)30噸,要求有較大的啟動力矩。
  3)冷床移鋼鏈操作間隔時間短,對起動和制動時間有要求,需要有良好的起、制動性能。
  綜合考慮了冷床移鋼鏈電機(jī)傳動系統(tǒng)的以上特點(diǎn),在對U/f控制方式和矢量變頻控制方式的各種性能進(jìn)行綜合考慮和比較后,在系統(tǒng)設(shè)計中我們選擇采用U/f變頻控制方式,具體原因如下:
  (1)為了使多臺電機(jī)同步運(yùn)行,系統(tǒng)采取了群拖方式。但矢量控制方式不適用于群拖方式。
  (2)采用了轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償?shù)腢/f變頻控制方式,低速下轉(zhuǎn)矩輸出能力得到了很大的提高,穩(wěn)態(tài)速度精度可達(dá)到0.5%,足以滿足冷床移鋼鏈電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的要求。
  3.4 變頻器的調(diào)試
  變頻器上電后經(jīng)過一定時間的自檢程序PMU面板顯示009時,將電機(jī)與減速箱之間聯(lián)軸器脫開,使電機(jī)在空轉(zhuǎn)下用操作面板驅(qū)動交流電機(jī)看是否在0 ~50Hz范圍內(nèi)平滑升降速然后做參數(shù)復(fù)位到工廠設(shè)置
  P053=6允許參數(shù)讀取
  P060=2選擇固定設(shè)置菜單
  P366=0標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
  P970=0參數(shù)復(fù)位
  選擇簡單應(yīng)用的參數(shù)設(shè)置用參數(shù)模塊進(jìn)行參數(shù)設(shè)置調(diào)用其內(nèi)部功能圖模塊Setpoint Source MOP and terminal strip(P368=3) 其步驟如下
  P060=3菜單選擇簡單應(yīng)用的參數(shù)選擇
  P071=380輸入裝置進(jìn)線電壓單位V
  P095 = 10輸入類型異步IEC(國際標(biāo)準(zhǔn))
  P100=1v/f開環(huán)控制若為3則為不帶測速機(jī)的矢量控制
  P101=380輸入電機(jī)額定電壓單位V
  P102=80A輸入電機(jī)額定電流單位A
  P104=0.87輸入電機(jī)功率因數(shù)
  P107 = 50輸入電機(jī)額定頻率單位Hz
  P108=568輸入電機(jī)額定轉(zhuǎn)速單位r/min
  P109=4輸入電機(jī)極對數(shù)
  P383=0選擇有無過熱保護(hù)
  P368=3選擇設(shè)定和命令源端子排上的MOP 和數(shù)字量輸入
  P370=1起動簡單應(yīng)用的參數(shù)設(shè)置根據(jù)選定的參數(shù)模塊組合變化參數(shù)
  P060=0返回用戶菜單該步驟做完后經(jīng)過約十幾秒鐘變頻器自動生成功能圖M O Pand terminal strip (P368=3)中所示的參數(shù)
  4 結(jié)束語
  SIEMENS 6SE70變頻器以其調(diào)速的平穩(wěn)、快速及功能的自由性、多樣性在越來越多的自動控制領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。在本自動控制系統(tǒng)中,6SE70保證了自動控制的實現(xiàn)。本系統(tǒng)自投運(yùn)以來,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,完全滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)的需要。
  參考文獻(xiàn):
  【1】陳伯時電力拖動自動控制系統(tǒng)北京:機(jī)械工業(yè)出版社1991
  【2】韓安榮通用變頻器及其應(yīng)用北京:機(jī)械工業(yè)出版社2002
  【3】西門予6SE70矢量控制使用大全德國:西門子公司2005

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