50000K、溫度梯度極大的局部高溫區(qū),煤粉顆粒通過該等離子“火核”受" />
1 前言
我公司2x135MW+3x410T/h機組采用鋼球磨中儲式制粉系統(tǒng),鍋爐采用直流低氮燃燒器,機組較低負(fù)荷運行,由于冷卻水壓力不穩(wěn)定、拉弧不穩(wěn)定,使得保護頻繁動作,等離子不能正常起弧無法正常使用,每次鍋爐啟爐或低負(fù)荷運行時均使用柴油燃燒。
鍋爐在啟爐或低負(fù)荷穩(wěn)燃時耗費了大量的柴油,為了降低發(fā)電成本,減少燃油,組織對鍋爐配套的等離子點火裝置進行調(diào)試投運,減少燃油費用近3000萬元。
2 等離子點火裝置簡介
2.1等離子點火機理
等離子點火裝置是利用直流電流在介質(zhì)氣壓0.01~0.03MPa的條件下接觸引弧,并在強磁場控制下獲得穩(wěn)定功率的直流空氣等離子體,該等離子體在專門設(shè)計的燃燒器的中心燃燒筒中形成溫度T>50000K、溫度梯度極大的局部高溫區(qū),煤粉顆粒通過該等離子“火核”受到高溫作用,并在10-3秒內(nèi)迅速釋放出揮發(fā)物,使煤粉顆粒破裂粉碎,從而迅速燃燒。由于反應(yīng)是在氣相中進行,使混合物組分的粒級發(fā)生了變化。因而使煤粉的燃燒速度加快,也有助于加速煤粉的燃燒,這樣就大大地減少促使煤粉燃燒所需要的引燃能量。
等離子體內(nèi)含有大量化學(xué)活性的粒子,如原子(C、H、O)、原子團(OH、H2、O2)、離子(O2-、H2-、OH-、O-、H+)和電子等,可加速熱化學(xué)轉(zhuǎn)換,促進燃料完全燃燒。
2.2等離子發(fā)生器的組成
由線圈、陰極、陽極等組成。其中陰、陽極材料均采用具有高導(dǎo)電率、高導(dǎo)熱、耐氧化的金屬材料制成。陰、陽極均采用水冷方式冷卻,以承受電弧高溫沖擊。線圈在高溫250℃情況下具有抗2000V的直流電壓擊穿能力,電源采用全波整流并具有恒流性能。
2.3等離子發(fā)生器的工作原理
等離子發(fā)生器的點火原理為:在冷卻水及壓縮空氣滿足條件后,首先設(shè)定電源的工作輸出電流(300~400A),在一定輸出電流條件下,當(dāng)陰極在直線電機的推動下,與陽極接觸后,電源按設(shè)定的工作電流矢能工作,當(dāng)輸出電流達(dá)到工作電流后,直線電機推動陰極向后移動,當(dāng)陰極離開陽極的瞬間,電弧建立起來,當(dāng)陰極達(dá)到規(guī)定的放電間距后,在空氣動力和磁場的作用下,裝置產(chǎn)生穩(wěn)定的電弧放電,生成等離子體。
等離子點火裝置的陰極進退執(zhí)行機構(gòu)的控制、電弧電功率的控制,冷卻風(fēng)、冷卻水的監(jiān)視均由計算機控制系統(tǒng)完成。
2.4等離子點火裝置的附屬系統(tǒng)
為保護等離子裝置本身,需用水冷卻陰、陽極和線圈。等離子冷卻水系統(tǒng)水源取自閉式冷卻水,經(jīng)增壓泵后分別送至就地點火發(fā)生器內(nèi),再分三路分別送入線圈和陰、陽極。
等離子發(fā)生器采用穩(wěn)壓、潔凈、干燥的空氣作為等離子載體,一般采用高壓離心風(fēng)機出口高壓風(fēng)系統(tǒng)為等離子發(fā)生器提供載體,設(shè)計上還有壓縮空氣作為備用氣源。在等離子點火器停止工作以后,高壓離心風(fēng)機繼續(xù)工作,為等離子點火器、圖像火檢探頭供冷卻風(fēng)。
為監(jiān)視等離子點火燃燒器的火焰情況,方便運行人員進行燃燒調(diào)整,在等離子點火燃燒器上各安裝一套圖像火檢裝置,其視頻信號送至集控室內(nèi)大屏幕,運行人員可在點火初期同時監(jiān)視五個等離子點火燃燒器的火焰,并可以隨時切換至全爐膛火焰。圖像火檢探頭的冷卻風(fēng)取自等離子載體系統(tǒng)的高壓離心風(fēng)機出口。
3 等離子點火技術(shù)的改造及實際應(yīng)用
我公司2臺135MW單抽凝汽式汽輪發(fā)電機組+3臺410t/h高壓煤粉鍋爐,鍋爐型式為:高壓、四角切圓燃燒、固態(tài)排渣、緊身封閉、自然循環(huán)、管式空預(yù)器、汽包煤粉爐。鍋爐采用的等離子點火系統(tǒng)由等離子點火設(shè)備及其輔助系統(tǒng)組成,等離子點火設(shè)備由等離子發(fā)生器、等離子燃燒器、電源控制柜、隔離變壓器等組成,輔助系統(tǒng)由載體空氣系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、圖像火檢系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)、冷爐制粉系統(tǒng)等組成。
針對等離子冷卻水壓力不穩(wěn)定、風(fēng)壓波動大、起弧不穩(wěn)定等問題結(jié)合現(xiàn)有系統(tǒng)進行認(rèn)真分析,發(fā)現(xiàn)主要為閉式冷卻水系統(tǒng)供等離子點火裝置的冷卻水為其系統(tǒng)中的分流管道供給,隨著系統(tǒng)阻力的影響,供給等離子點火裝置的冷卻水壓力在0.3MPa波動,而等離子點火裝置的冷卻水壓力要求最小為0.3Mpa,低于此壓力時會出現(xiàn)斷弧、擊穿等現(xiàn)象,使得等離子點火裝置無法正常投入使用。
對此進行對其冷卻水進行改造,加裝管道增壓泵來提高冷卻水壓力,將壓力提高到0.5~0.6Mpa范圍內(nèi),此時等離子點火裝置可正常投運,同時其主要的陰極頭與陽極頭使用壽命提高一倍左右,陰極頭最長使用時間達(dá)到100h以上。
對等離子點火裝置水壓、風(fēng)壓、壓差等出廠指標(biāo)進行試驗、觀察,現(xiàn)場對等離子間隙、行進距離等進行了最終的調(diào)整,現(xiàn)可以滿足正常使用。
4 經(jīng)濟性分析
我公司對等離子冷卻水改造后此裝置運行穩(wěn)定,經(jīng)調(diào)試后基本實現(xiàn)了無油點火啟動、低負(fù)荷穩(wěn)燃的目標(biāo),在調(diào)試、生產(chǎn)期間節(jié)約了大量燃油。
等離子點火系統(tǒng)用電量很小,一臺等離子制粉系統(tǒng)點火裝置每小時耗電量約400kWh,等離子冷卻水泵7.5kWh、冷卻風(fēng)機11kWwh,共420kWh左右,按0.5元/kWh計算每小時電費211元;如果投入油槍,按每小時消耗燃油4噸測算,每小時耗油費用是4×5500=22000元,一次啟動共節(jié)省燃油費用20萬元左右(按10h計算),經(jīng)濟效益明顯。
三臺鍋爐調(diào)試至運行期間,共計啟停14次,三臺鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃共計約100天左右,若沒有等離子系統(tǒng),大致應(yīng)該耗油8000噸左右,核減等離子系統(tǒng)使用的電費后按每噸油5000元計算,共節(jié)省燃油費用為4000萬元,扣去油折煤應(yīng)消耗的對應(yīng)燃煤的費用,初步估算兩臺機組調(diào)試期間共節(jié)省3000多萬元,經(jīng)濟效益非?捎^。
5 結(jié)論
鋼球磨中儲式制粉系統(tǒng)的燃煤鍋爐采用等離子無油點火系統(tǒng),在調(diào)試、運行階段成功實施產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益,能夠在最短時間內(nèi)收回投資。推廣等離子點火技術(shù)在電站鍋爐的應(yīng)用,對降低機組發(fā)電油耗及成本具有顯著的作用,符合國家節(jié)能減排政策。等離子點火技術(shù)在電站鍋爐的應(yīng)用上,應(yīng)從方案設(shè)計、調(diào)試、參數(shù)控制、維護保養(yǎng)等方面綜合考慮,充分發(fā)揮等離子點火技術(shù)的節(jié)油、穩(wěn)燃作用,取得良好的經(jīng)濟效益。
參考文獻:
[1]煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司.DLZ-200型等離子燃燒器使用及維護說明書
轉(zhuǎn)載請注明來自:http://www.jinnzone.com/yingyongdianzijishulw/15976.html