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金屬學(xué)報(bào)冶金論文范文參考

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  高爐煉鐵是高能耗、高資源消耗型的生產(chǎn)單元。隨著煉鐵原燃料價格的不斷上漲,高爐煉鐵成本也在不斷上漲;特別在受2008年底席卷全球的金融危機(jī)影響下,鋼鐵企業(yè)正面臨更加嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢。高爐的“節(jié)能、降耗、減排”是目前煉鐵工藝的重中之重。

  摘要:主要通過某鋼鐵廠一號高爐的生產(chǎn)實(shí)踐,在維持高爐爐況穩(wěn)定順行的前提下,通過增加高爐鼓風(fēng)量和富氧量,提高高爐鼓風(fēng)動能,提高BFG生成量來降低高爐工序能耗。

  關(guān)鍵詞:爐腹煤氣量,鼓風(fēng)動能,工序能耗

  1概述

  目前,煉鐵系統(tǒng)的能源消耗占整個鋼鐵廠總能耗的70%左右,而高爐煉鐵工序能耗占總能耗的48%~58%,因此如何降低高爐工序能耗是我們亟須解決的問題。在高爐工序能耗中,支出項(xiàng)主要是焦炭和煤粉;回收項(xiàng)主要是高爐煤氣和余壓發(fā)電等回收的能量。

  因此,通過分析影響B(tài)FG發(fā)生量的因素,找出提高BFG發(fā)生量的措施,可以降低高爐工序能耗。

  2影響B(tài)FG發(fā)生量的因素

  2.1爐腹煤氣量的概念

  從影響B(tài)FG發(fā)生量的因素分析,高爐煤氣發(fā)生量主要來自爐腹發(fā)生的煤氣。爐腹煤氣的發(fā)生量基本來自焦炭煤粉的燃燒。爐腹煤氣的發(fā)生量與多種因素有關(guān)。在正常高爐生產(chǎn)中,一般都采用噴煤降焦比的生產(chǎn)方式,可采用下式簡便計(jì)算爐腹煤氣量VBG:

  通過上式,并結(jié)合一號高爐的氣流分布狀況,應(yīng)采取提高鼓風(fēng)量和富氧量的措施。這樣既能提高BFG發(fā)生量,降低工序能耗,又能提高鼓風(fēng)動能,吹透中心。

  2.2鼓風(fēng)動能的概念

  鼓風(fēng)動能是指高爐某一風(fēng)口單位時間內(nèi)鼓風(fēng)所具有的能量,其大小表示鼓風(fēng)克服風(fēng)口前料層阻力、向爐缸中心穿透的能力。鼓風(fēng)動能如果過小,就會導(dǎo)致氣流吹不到爐料中心,容易造成爐缸堆積,爐缸的熱均性、死料柱的透氣性和透液性變差,鐵水環(huán)流加劇,渣鐵不易出盡,難以打泥封堵鐵口,冷卻壁溫度上升、爐芯溫度下降,爐缸侵蝕嚴(yán)重,使?fàn)t齡降低。合理的鼓風(fēng)動能,對高爐的爐況順行十分重要。

  現(xiàn)今新建高爐發(fā)展趨勢為大型化,故爐缸直徑較大,對鼓風(fēng)動能的要求也在不斷提高,以保持良好的爐缸工作狀況。而新開爐的一號高爐爐缸直徑較大,達(dá)14.5米,鼓風(fēng)動能不能過低,以免出現(xiàn)中心吹不透的情況。如果不考慮噴吹燃料在風(fēng)口內(nèi)的氣化及燃燒,鼓風(fēng)動能的計(jì)算公式如下:

  2.3影響鼓風(fēng)動能的因素

 。1)富氧率。理論上,富氧率越高,鼓風(fēng)動能越小。同樣冶煉強(qiáng)度下,高爐富氧時,氧氣加快了風(fēng)口前端焦炭、噴吹煤粉的燃燒速度,減少了鼓風(fēng)的沖擊力,因而鼓風(fēng)動能減小。但高爐實(shí)際生產(chǎn)時,一般不是單純提高富氧率,而是在提高富氧率的同時,往往伴隨著風(fēng)量的變化,而鼓風(fēng)量對鼓風(fēng)動能的貢獻(xiàn)更大,因此,實(shí)際生產(chǎn)出現(xiàn)的反而是同向?qū)?yīng)關(guān)系。

  (2)高爐鼓風(fēng)量。上式中,鼓風(fēng)量值最大,同時又與鼓風(fēng)動能成三次方關(guān)系,因此,它對鼓風(fēng)動能影響是最大的;同時,由三次方函數(shù)的特點(diǎn)可知:鼓風(fēng)量增加時,鼓風(fēng)動能增大,并且隨鼓風(fēng)量的增加,鼓風(fēng)動能的增幅逐步減小;當(dāng)鼓風(fēng)量減小時,鼓風(fēng)動能減小,并且隨鼓風(fēng)量的減小,鼓風(fēng)動能的迅速減小。當(dāng)然,鼓風(fēng)量增加,風(fēng)壓也會增加,但其幅度遠(yuǎn)小于風(fēng)量的影響。

  (3)鼓風(fēng)溫度、濕份。風(fēng)溫、濕份通過對鼓風(fēng)體積的影響而間接影響鼓風(fēng)動能。同樣鼓風(fēng)量,風(fēng)溫增加,鼓風(fēng)體積膨脹,鼓風(fēng)動能增大;而濕份可導(dǎo)致鼓風(fēng)含氧量的變化,計(jì)算表明,1kg濕份相當(dāng)于干風(fēng)2.963。由上式可以看出,鼓風(fēng)動能與鼓風(fēng)溫度成二次方關(guān)系,與鼓風(fēng)濕份成二次方倒數(shù)關(guān)系,但由于高爐風(fēng)溫一般>800℃,而濕份一般<35g,因此總體來講,風(fēng)溫和濕份對鼓風(fēng)動能的影響不是很大。

 。4)風(fēng)口面積。同樣鼓風(fēng)條件下,風(fēng)口總面積越大,單位時間內(nèi)風(fēng)口截面通過的風(fēng)量越少,也即平均鼓風(fēng)速度越低,鼓風(fēng)動能就越小。

 。5)燃原料條件。在送風(fēng)條件一定的條件下,高爐燃原料冶金性能越好,則高爐透氣性越好,風(fēng)壓越低,氣流越易擴(kuò)散,鼓風(fēng)動能越大;反之則鼓風(fēng)動能越小。當(dāng)燃原料條件達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)時,它對鼓風(fēng)動能的影響不明顯。

 。6)噴吹燃料及燃燒率。上式?jīng)]有考慮噴吹燃料在風(fēng)口內(nèi)的氣化及燃燒。理論上認(rèn)為:高爐噴吹燃料時,約有25%~40%的燃料在風(fēng)口內(nèi)燃燒,噴吹燃料氣化、分解使理論燃燒溫度降低的同時,燃燒產(chǎn)生大量氣體,增加爐腹煤氣量,放出大量熱,使鼓風(fēng)體積膨脹。噴吹燃料越多,燃燒率越高,爐腹煤氣量越多,鼓風(fēng)動能越大。但從1BF實(shí)踐看:大噴煤后,大部分煤粉在靠近風(fēng)口處燃燒,風(fēng)口循環(huán)區(qū)變短,主要表現(xiàn)為邊緣氣流發(fā)展,冷卻壁熱負(fù)荷增加,而中心略顯不足,也即實(shí)際鼓風(fēng)動能反而有降低趨勢。

  (7)爐頂壓力影響。在風(fēng)量一定時,增加爐頂壓力,則相應(yīng)風(fēng)壓升高,煤氣流速亦降低,鼓風(fēng)動能降低;反之,則鼓風(fēng)動能增加。

 。8)裝入制度。焦炭、礦石裝入爐內(nèi)的批重、料線、布料模式等稱為高爐的裝入制度,它是高爐上部調(diào)劑的手段。上部調(diào)劑主要通過影響煤氣流的二次分布、三次分布和軟融帶的位置、形狀而對下部調(diào)劑產(chǎn)生影響。

  3高爐操作實(shí)踐

  從主要因素分析可以看出,目前一高爐風(fēng)溫、濕分、富氧率基本穩(wěn)定,風(fēng)溫一般維持在1250度,濕分一般在大氣濕度基礎(chǔ)上留出2~4g余地,富氧率3%~4%左右;風(fēng)口面積只有在臨時休風(fēng)或者定修時才可以改變,但目前高爐定修周期一般在3個月左右,可以調(diào)劑的靈活性不夠;頂壓一般維持在250KPA左右;批重、料線、布料模式對于一高爐來說在經(jīng)過長時間摸索后,批重基本維持在140t左右,料線在0.8米左右,檔位調(diào)整幅度較小,同時,上部調(diào)劑也會對鼓風(fēng)動能產(chǎn)生一定影響,二者相互影響?傊陨弦蛩貙τ诠娘L(fēng)動能的影響可以看成穩(wěn)定的。從入爐原燃料條件看,由于上游大宗原燃料價格大幅度上漲,原燃料理化性能劣化,從操業(yè)實(shí)績看,在目前的原燃料條件下,提高礦焦比、PCR來提高鼓風(fēng)動能,降低工序能耗存在一定的難度。只有適當(dāng)提高鼓風(fēng)動能以吹透中心,才能利于其他操業(yè)指標(biāo)的改善。因此,自2月中旬開爐起,結(jié)合爐況,采取加大風(fēng)量操業(yè)實(shí)踐(見圖1)。

  同時,跟蹤大風(fēng)量操業(yè)方針效果、爐腹煤氣量變化,對于實(shí)行大風(fēng)量操業(yè),風(fēng)量在6900M3/MIN左右;同時,考慮到風(fēng)壓壓差變化制定應(yīng)對預(yù)案,ΔP≯190kPa,超過制限可早讓風(fēng)100~300m3/min,TP連續(xù)冒尖,或BP急拐也要及時讓風(fēng)200~500m3/min;TP冒尖時,及時調(diào)整,防止放散閥沖開。FR按485±2kg/t-p左右控制,PT:1515±5℃,[SI]0.35±0.05%參考,C/S:1.22±0.02,(Al2O3)≤152%;強(qiáng)化出鐵,45分鐘見渣,掌握好開口時機(jī),先開后堵,小噴堵口,打泥400公斤控制,確保打泥量。

  4效果

  通過采取大風(fēng)量操作,選擇合適的風(fēng)量,氧量。一號高爐在4-7月份爐況穩(wěn)定、順行。獲得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),如FR(燃料比)、[Si](鐵水含硅量)、ηCO(煤氣利用率)、成本、BFG發(fā)生量都得到了提高。也就使高爐工序能耗得到了降低,見下圖:一號高爐4-7月份氣流分布趨勢圖、BFG趨勢圖。

  較大的風(fēng)量、氧量,對應(yīng)的合適的鼓風(fēng)動能,將使煤氣在整個爐缸圓周截面上的分布更加均勻合理,爐缸熱均性、死料柱的透氣、透液性改善,測壁溫度穩(wěn)定,爐芯溫度上升,爐缸工作就更加活躍。鐵口打泥良好,渣鐵易出盡,鐵次穩(wěn)定,重疊減少(見圖4)。

  5結(jié)論

 。1)氣流分布對高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順性十分重要,而鼓風(fēng)動能對風(fēng)口前燃燒帶的大小、爐缸初始煤氣流分布、爐溫的分布和爐料下降都有較大的影響,鼓風(fēng)動能合適與否,對整個高爐的穩(wěn)定順行有著基礎(chǔ)性的重要意義。鼓風(fēng)動能合適,則初始煤氣流分布合理,燃燒帶大小、形狀得當(dāng),再配合相應(yīng)的布料調(diào)節(jié),使二次氣流的分布也趨于合理。

 。2)一號高爐通過鼓入較大的風(fēng)量實(shí)踐,獲得較大的爐腹煤氣量,提高了BFG生成量。合適的氣流條件,將高爐的透氣性、熱負(fù)荷、下料、軟融控制在適合生產(chǎn)的狀態(tài)中,使得高爐工序能耗得到了降低,節(jié)約了成本,最終獲得良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

  參考文獻(xiàn)

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  [2]由文泉等.實(shí)用高爐煉鐵技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002,1.


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