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期刊論文發(fā)表大采高工作面架前冒落原因分析及防治

發(fā)布時(shí)間:2014-06-09 17:25:36更新時(shí)間:2014-06-09 17:27:11 1

  綜采工作面是實(shí)現(xiàn)煤礦高產(chǎn)高效的重要保障,可是由于地質(zhì)構(gòu)造、人員操作能多種原因,時(shí)常造成工作面煤壁片幫,架前冒頂,不僅嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),同時(shí)人員在處理架前冒頂期間,安全事故極易發(fā)生,為此有必要進(jìn)一步分析大采高工作面架前片幫冒頂?shù)脑颍M(jìn)一步杜絕此類(lèi)事故發(fā)生。

  摘要:系統(tǒng)的分析了堅(jiān)硬頂板、軟煤、軟底大采高綜采工作面架前煤壁區(qū)冒落的原因,以及采取的預(yù)防措施和處理方法。

  關(guān)鍵詞:期刊論文發(fā)表,堅(jiān)硬頂板,軟煤,軟底,架前冒落

  1工作面基本情況

  1890煤礦是新疆目前裝備較為領(lǐng)先的礦井,為自治區(qū)重點(diǎn)工業(yè)八鋼提供了穩(wěn)定的焦煤,一井一面達(dá)到年產(chǎn)量100萬(wàn)噸產(chǎn)能。工作面所采5#煤層傾角25°,厚度3.8-4.2米,采用一次采全高回采工藝,回采的15122工作面走向長(zhǎng)度2160米,傾向145米,安裝94組ZZ5800-22/43型支撐掩護(hù)式液壓支架,使用MG400/920QW型采煤機(jī)落煤,SGZ-800/2*400型刮板輸送機(jī)運(yùn)煤,采高控制在3.6—4.2米之間。為防止支架、刮板機(jī)下滑,采用正偽斜6—8°推進(jìn)。

  2架前冒落的成因分析

  大采高工作面架前冒落的原因是多方面的,從具體回采過(guò)程來(lái)看,致使架前冒落的因素主要有自然條件因素和人為回采因素。

  2.1自然條件因素

 。1)頂板初次來(lái)壓和周期來(lái)壓的影響。回采面由開(kāi)切眼開(kāi)始推進(jìn),當(dāng)老頂初次斷裂垮落及周期性的折斷時(shí),加劇了工作面煤壁片幫及漏頂現(xiàn)象。

 。2)地質(zhì)構(gòu)造方面的原因。工作面過(guò)斷層破碎帶時(shí),由于斷層破壞了工作面頂板的完整性,容易造成架前煤壁區(qū)片幫冒頂。

 。3)水的影響。工作面有淋水時(shí),煤層受水的長(zhǎng)期浸泡而變軟,從而減小了煤的抗壓強(qiáng)度,同時(shí)水浸也致使頂部煤巖離層,變松甚至冒落。

  (4)軟底板的影響。煤層底板炭質(zhì)泥巖遇到工作面淋水,導(dǎo)致遇水膨脹,造成支架下扎,移架困難,煤幫頂板得不到及時(shí)支護(hù),而造成冒落;同時(shí)底板松軟,降低了支架整體支護(hù)剛度,加劇了圍巖變形。

  2.2人為回采因素

 。1)采高的影響。大采高工作面采高過(guò)大,超過(guò)支架有效支撐高度,同時(shí)煤壁易片幫,導(dǎo)致其在架前冒落。

 。2)端面距的影響。端面距裸露的頂板沒(méi)有及時(shí)支護(hù),在頂板條件差時(shí),如果端面距較大,很容易發(fā)生架前冒落。

 。3)初撐力因素的影響。支架閥組泄漏或操作上的原因造成支架初撐力低,礦壓顯現(xiàn)明顯,煤壁超前壓力加大是造成煤壁片幫冒頂?shù)闹匾蛩刂弧?/p>

 。4)推進(jìn)度的影響。工作面推進(jìn)度越慢,維護(hù)時(shí)間較長(zhǎng),煤體越易被壓松,以至造成片幫,局部冒頂。

  (5)液壓支架反復(fù)升降的影響。工作面底板不平,支架相互擠壓,架前浮煤過(guò)多等原因造成移架阻力過(guò)大,一次不能將支架移到位,需多次升降。反復(fù)升降支架,人為地破壞了工作面頂板完整性,容易引起架前冒落。

 。6)超前預(yù)爆破深孔放頂效果不好的影響。深孔放頂質(zhì)量不好,致使采空區(qū)懸頂面積增大,頂板下沉量增加,煤壁超前壓力增大,造成煤壁片幫冒頂。

 。7)割煤質(zhì)量的影響。工作面采煤機(jī)運(yùn)行時(shí),割煤質(zhì)量不好,造成頂?shù)装宀黄,使支架不能有效地支撐頂板,容易引起架前冒落?/p>

  3架前冒落的預(yù)防措施及處理方法

  3.1預(yù)防措施

  (1)準(zhǔn)確掌握回采工作面的地質(zhì)情況,當(dāng)工作面接近斷層破碎帶之前要及時(shí)采取措施,以防架前冒落,具體的做法是:在工作面距斷層3~4m左右時(shí),加強(qiáng)頂板管理,減少采空區(qū)懸頂,從而減少老頂對(duì)工作面的壓力;根據(jù)斷層性質(zhì)和賦存情況,適當(dāng)調(diào)整工作面,避免工作面與斷層平行,防止工作面大面積接觸斷層,從而造成大面積垮落。

 。2)工作面支架通過(guò)安設(shè)礦壓監(jiān)控儀器進(jìn)行觀測(cè),掌握工作面老頂初次來(lái)壓及周期來(lái)壓的規(guī)律,準(zhǔn)確判斷來(lái)壓征兆,提前做好預(yù)防工作。

 。3)工作面快速推進(jìn),使頂板下沉量較大的區(qū)段始終處于支架放頂線采空區(qū)側(cè),工作面煤幫始終處于頂板下沉回轉(zhuǎn)量較小位置,減少煤壁、煤體所受的壓力,減輕其破碎程度,減少片幫及端面冒落程度。

  (4)工作面采用及時(shí)支護(hù)方式。ZZ5800-22/43支架前端配備行程為700mm的前伸縮梁,在一般情況下,當(dāng)工作面端面距小于300mm或當(dāng)片幫深度小于700mm時(shí),前伸縮梁能及時(shí)有效地支護(hù)煤幫和端面頂煤。

 。5)采用帶壓移架,確保移架一次到位,盡量避免液壓支架反復(fù)升降。

 。6)控制采高在3.5~4m,使支架保持良好支護(hù)狀態(tài),減少片幫及架前冒落。

 。7)加強(qiáng)液壓支架的維護(hù)工作及移架質(zhì)量,確保支架的初撐力不低于額定值的80%(24MP),支護(hù)強(qiáng)度達(dá)到要求,降低頂板下沉量,提高支架——圍巖體系的整體剛度。

 。8)割煤時(shí)要將工作面頂?shù)装甯钇,煤壁割直,使液壓支架頂梁能有效地接觸頂板,充分發(fā)揮液壓支架支撐性能。

  3.2處理方法

  一旦發(fā)生架前冒落,可及時(shí)采用超前無(wú)腿棚接頂?shù)霓k法處理。具體操作方式是:使用Φ38mm,長(zhǎng)度1800mm圓鋼制作成的無(wú)腿和使用長(zhǎng)度1.5~2m的礦用9#工字鋼,一端放在支架頂梁前端,搭接長(zhǎng)度400~600mm,另一端搭在煤壁側(cè)無(wú)腿上,根據(jù)壓力大小,片幫深度,頂板冒落程度,采取相應(yīng)無(wú)腿棚密度,無(wú)腿棚頂部鋪設(shè)金屬網(wǎng)和采用厚度不小于100mm的半圓木接實(shí),從而控制架前冒落。另外,在處理架前冒落時(shí),必須對(duì)工作面刮板輸送機(jī)停電閉鎖,確保作業(yè)人員安全。

  4結(jié)語(yǔ)

  通過(guò)近幾年的探索實(shí)踐,我們基本上摸清了大采高工作面架前冒落的原因,掌握了一些預(yù)防措施及處理方法。實(shí)踐證明,這些方法是行之有效的。從2010年10月至今,我礦大采高工作面基本未發(fā)生架前冒落事故,實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)高效的目標(biāo)。


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