摘要:煤炭地下氣化要求煤層頂板具有一定的隔水隔氣效果,以避免氣化爐在運行過程中發(fā)生的淹水或漏氣事故。為了某礦煤層K2石灰?guī)r頂板的滲透性,對該巖層的巖石試件做伺服滲透研究試驗,得到巖石的滲透率—應變關系與應力—應變關系,解析全應力—應變過程中巖石滲透性隨變形的變化特征。結果表明,K2石灰?guī)r頂板為隔水巖層,該煤層進行氣化開采十分有利。
關鍵詞:煤炭地下氣化,石灰?guī)r頂板,滲透性,全應力—應變過程,農業(yè)技術推廣論文
1前言
晉城礦區(qū)接近三分之一的煤炭資源儲量為高硫煤資源,儲量大、分布廣。由于國家嚴禁脫硫措施達不到國家環(huán)保法規(guī)要求的各類高硫煤礦項目(含硫大于3%)上馬,禁止對高硫煤層的開采,因此,晉城礦區(qū)15號煤層高硫煤如采用傳統(tǒng)開采、加工技術將無法實現商業(yè)化運作。為了解決開采這部分高硫無煙煤資源、提高資源回收利用率和解決衰老礦井的生存發(fā)展問題,并進一步提高煤炭資源利用率及其附加值,提出了采用地下氣化技術開采鳳凰山礦15號煤層的課題。
煤炭地下氣化不僅對頂板強度有一定的要求,而且要求煤層頂板具有一定的隔水隔氣效果,避免氣化爐在運行過程中發(fā)生淹水或漏氣事故。巖石的滲透性是巖石在一定水力梯度作用下,水穿透巖石的能力,常以滲透系數來度量。因此,測試氣化煤層頂板的滲透性,掌握其隔水隔氣的能力,對煤炭地下氣化過程具有實際的意義。
2全應力的應變滲透試驗過程
2.1試驗設備和方法
系統(tǒng)配備圍壓(≤45MPa)、軸壓(≤1700kN)和孔隙水壓(≤45MPa)等3套獨立閉環(huán),適用水滲透試驗、孔隙水壓試驗、假三軸(壓縮)試驗、真三軸試驗和單軸(壓縮)試驗等5項基本功能。水滲透試驗和裝置如圖1所示與孔隙水壓試。試驗時,將試驗作品制做成高60~80mm、直徑50mm、基礎的試件。該試驗的設備為巖石力學電液伺服試驗機(美國產8115-02型)。
2.2試樣及試驗條件
2.2.1試樣
2.2.2試驗條件
2.3試驗結果及分析
2.3.1試驗結果
2.3.2結果分析
由2塊巖樣試驗的全應力—應變滲透率曲線可得,石灰?guī)r致密度堅硬,高達150~170MPa,因于試驗樣品的空隙以滲透性差的微孔隙為主,整塊的巖塊滲透性很差。由實驗結果可得,對于同一種巖樣而言,不同個體的滲透率(或滲透系數)存在一定差異,且隨著壓力的增加,其滲透率的變化趨勢也有所不同。巖樣K2-1內發(fā)育有一定的縫合線或者微裂隙,還有始滲透率,壓力加大,裂隙被壓實,滲透率曲線先下降后上升,在峰值應力后才會出現峰值滲透率,即巖樣破壞后滲透率出現短暫的下降后又大幅上升直至峰值滲透率,主要是由于巖樣破壞后形成了大量的宏觀裂隙使其滲透率急劇上升。巖樣K2-2則不同,該巖樣幾乎無初始滲透率,追著壓力的增加,其滲透率整體呈先上升后下降的趨勢,且峰值滲透率出現在峰值應力前。
3結論
煤層頂板至上含水層的隔水隔氣能力是影響煤層氣化開采穩(wěn)定和安全的重要因素,通過鳳凰山礦15號煤層頂板石灰?guī)r的滲透試驗,得出了應力的應變的關系曲線,實驗得出石灰?guī)r的滲透率與其應力狀態(tài)(或應變)關系密切,試驗還可得出,試樣的全應力—應變滲透率曲線在各個階段測得的滲透率或經換算后的滲透系統(tǒng)數值均很小,表明該石灰?guī)r屬隔水性巖石,因此,15號煤層K2石灰?guī)r頂板可是為隔水層,對氣化開采鳳凰山礦15號煤層十分有利。
參考文獻:
[1]李應平.利用煤炭地下氣化技術開發(fā)高硫無煙煤資源[J].煤炭技術,2003,22(4):90-92.
[2]夏筱紅,楊偉峰,崔道偉,等.采場底板巖石滲透性試驗研究[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2006,33(3):20-22.
[3]姜振泉,季梁軍.巖石全應力—應變過程滲透性試驗研究[J].巖土工程學報,2001,23(2):153-156.
[4]JacobBear.Dynamicsoffluidsinporousmedia[M].NewYork:DoverPublications,1988.
下一篇:礦業(yè)論文范文參考