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測(cè)繪職稱論文10噸電磁吊技術(shù)改造

發(fā)布時(shí)間: 1

  無(wú)錫新東機(jī)械有限公司提供的電磁吊,電磁吸重為10噸,跨度為19.5米,由于廠家生產(chǎn)設(shè)備并不為某一類產(chǎn)品量身定做,所以它在設(shè)計(jì)上會(huì)存在一定的局限性。

  摘要:本文對(duì)無(wú)錫新東機(jī)械有限公司提供的電磁吊的局限性做了進(jìn)一步的技術(shù)改造,提高了工作中的生產(chǎn)效率,滿足了公司對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的高效、安全、快節(jié)奏的生產(chǎn)要求。

  關(guān)鍵詞:測(cè)繪職稱論文,電磁吊,技術(shù)改造,生產(chǎn)效率

  引言:

  設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間,因操作者起吊的物體超出它的極限,或許是操作不當(dāng)?shù)仍蛞痣姶诺醯木植抗收稀>S護(hù)人及相關(guān)技術(shù)人員等通過一段時(shí)間對(duì)它的性能、特點(diǎn)等各方面越來越了解,對(duì)它的要求越來越高,電磁吊有時(shí)會(huì)適應(yīng)不了我們的某種需求,根據(jù)實(shí)際情況,將它局部做一些技術(shù)改造。

  一、電磁吊的作用:起吊、轉(zhuǎn)運(yùn)、卸下鋼板料,使鋼板料由此處移到彼處。

  電磁吊工作運(yùn)轉(zhuǎn)流程圖:吸起鋼板――60T平板車――數(shù)切臺(tái)架――坡口臺(tái)架――四芯輥卷圓說明:如果每一個(gè)工位每天的工作量生產(chǎn)任務(wù)是10張鋼板,電磁吊就起吊40余次,這種屬常規(guī)現(xiàn)象,如果中間穿插一些如調(diào)配生產(chǎn)急需鉗接不當(dāng)?shù),說明電磁吊生產(chǎn)任務(wù)就更多,需要頻繁的啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),有時(shí)會(huì)超負(fù)荷的工作,規(guī)定額定載荷是10T,結(jié)果實(shí)際操作時(shí),原板甚至達(dá)到13-15T,超出額定載荷的50%。

  二、問題點(diǎn)、原因分析及改造方案:

  (圖示1):吊架首次斷裂(鋼板太薄16MM拉斷,此處載荷偏重 (圖示2):應(yīng)急處理

  (圖示3):應(yīng)急處理 (圖示4):根本上解決,增加鋼板厚度至25 mm

  故障1:

  升降柜靠近減速機(jī)一側(cè)的角鐵拉斷;通過現(xiàn)場(chǎng)事故分析:由于公司產(chǎn)品噸位不同,經(jīng)常超載荷(達(dá)13-15噸),電磁吊鋼板太薄(16mm),造成吊架首次斷裂(圖示1),所以電磁吊超載是其斷裂的主要原因;原設(shè)計(jì)的升降柜底板稍薄,承載不了如此重的負(fù)荷;起吊原板(10T以上或超大鋼板)找位置時(shí)要減速機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)鋼板的旋轉(zhuǎn),正反轉(zhuǎn)時(shí)扭力相應(yīng)地跟著增大。

  從圖3可以看出升降柜的端面寬度是2000mm,減速機(jī)的小齒輪帶動(dòng)電磁鐵轉(zhuǎn)動(dòng)的大齒輪中心點(diǎn)與升降柜的角鐵最小距離是400mm。承受不了幾種合力(鋼板重力、旋轉(zhuǎn)扭力,左右剪切力)。

  經(jīng)公司研究決定,實(shí)行電磁吊局部改造:第一步,應(yīng)急處理(如圖2),將吊架處復(fù)位,然后增加加強(qiáng)板固定。應(yīng)急二:升降柜底板薄(16mm),將此薄鋼板拆掉,用厚度為25mm的鋼板更換,這樣從根本上解決了問題。(圖示3、圖示4)為改造后的圖片。

  (圖示5):導(dǎo)向輪架經(jīng)常損壞 (圖示6):焊接位置非常不好,無(wú)法保證焊接質(zhì)量

  (圖示7):改造后結(jié)構(gòu),不再損壞,且導(dǎo)向輪損壞后便于更換

  故障2:

  在升降柜吊起重物時(shí),不僅承受上下吊的載荷,在大車行走和吊鋼板調(diào)整位置時(shí),還要承載同一截面擺動(dòng)軸向的力,致使導(dǎo)向輪支架開焊掉落,產(chǎn)生的后果與上面的情況相似,在維修過程中,不僅僅是間隙小,焊接不牢,個(gè)別的根本無(wú)法焊,作業(yè)過程處于高空中,距地面約7-8m位置,工人所付出的勞動(dòng)強(qiáng)度也大,時(shí)間方面也比較長(zhǎng),給生產(chǎn)帶來很大影響。

  導(dǎo)向輪的作用是保證內(nèi)外升降柜在上下動(dòng)作時(shí)作為滾動(dòng)件,減少磨擦,降低阻力,缺點(diǎn)是在起吊重物時(shí),平穩(wěn)快捷作用之前,廠家設(shè)計(jì)導(dǎo)向輪兩支架過于單薄,且靠近角鋼里面一側(cè)間隙太小(即焊接空間太小),導(dǎo)向輪無(wú)法調(diào)整,焊工無(wú)法焊接,即無(wú)法保證焊接質(zhì)量,所以導(dǎo)向輪架經(jīng)常損壞)(圖示5、6拍的位置),導(dǎo)向輪軸的定位,是在兩端中心,鉆孔、攻絲加蓋板定位,螺絲由于導(dǎo)向輪運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的撞擊,經(jīng)常松動(dòng),脫落,導(dǎo)致導(dǎo)向輪的軸竄出,以致導(dǎo)向輪從高處落下,容易砸傷工人或工件,機(jī)器設(shè)備存在很大的安全隱患。

  處理辦法是:將支撐板加厚,直接焊在槽鋼上,改造后結(jié)構(gòu)(圖示7所示),好處是:不再損壞,且導(dǎo)向輪損壞后便于更換。

  (圖示8):增加兩付吊耳,將兩側(cè)電磁鐵移到新加吊耳處,便于吊裝小面積大噸位鋼板

  示意圖

  故障3:

  由于設(shè)備會(huì)經(jīng)常起吊長(zhǎng)度偏短、厚度增加的重鋼板,電磁吊原本5個(gè)吊耳,均勻分布(圖示8),但由于起吊這類鋼板時(shí),鋼板承受作用點(diǎn)少(3個(gè)),只剩三只吊耳承重,所以總拉力不夠,鋼板起吊不起來。

  處理辦法是:將橫梁兩側(cè)每側(cè)再增加兩付吊耳(圖示8)箭頭所示,這樣,再起吊小面積鋼板時(shí),將最外側(cè)的電磁鐵移到新加吊耳處,作用點(diǎn)增加,承受的拉力變小,便于起吊鋼板。

  三、目前運(yùn)行情況:

  上面列舉的這些問題點(diǎn)皆為2009年末到2010年初出現(xiàn)的故障,此設(shè)備運(yùn)行到現(xiàn)在,除了做一些常規(guī)的保養(yǎng)外,運(yùn)轉(zhuǎn)一切正常。到目前為止一直比較穩(wěn)定,再未出現(xiàn)此類情況。因此我認(rèn)為,以上的改造從理論上或者從設(shè)計(jì)角度上講,可能欠妥些,但比較實(shí)用,滿足了天順公司的生產(chǎn)要求。


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