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機械論文風(fēng)力送絲系統(tǒng)喂絲機堵塞分析

發(fā)布時間: 1

  摘要:風(fēng)力送絲系統(tǒng)由PLC控制器控制喂絲區(qū)料倉翻板分別向下方左右兩個豎直絲倉供料。當(dāng)選擇左右絲倉同時工作時,有時會產(chǎn)生堵絲,延誤生產(chǎn)。本文是對該問題進行分析和實施改造效果的總結(jié)。

  關(guān)鍵詞:風(fēng)力送絲,PLC,先請求先應(yīng)答,機械論文投稿

  1存在問題及分析

  延安卷煙廠卷包車間風(fēng)力絲系統(tǒng)共有四個喂絲區(qū),通過進料皮帶、振槽、絲柜出料皮帶連接16個儲絲柜。每個喂絲區(qū)的喂絲料倉由兩個豎直絲倉組成,在其上方進料口處利用翻板給兩個豎直絲倉分別下料。

  1.1系統(tǒng)無擁堵功能檢測

  當(dāng)兩個絲倉同時工作,翻板不動作或動作不到位時,就會產(chǎn)生單側(cè)絲倉連續(xù)進料或者料倉進料口煙絲堆積形成煙絲擁堵現(xiàn)象,擁堵堆積可至喂絲區(qū)進料皮帶、送絲振槽、絲柜出料皮帶直至儲絲柜出口。

  1.2排除故障時間長

  該系統(tǒng)喂絲線最長路徑約40多米,發(fā)生嚴(yán)重堵絲時會使整條喂絲線形成煙絲結(jié)塊。排除故障時,先停止系統(tǒng),而且只能人工挖出結(jié)塊煙絲,清理各喂絲線連接頭和現(xiàn)場。排故期間送絲功能癱瘓,無法給煙機設(shè)備供給煙絲,使相關(guān)機組長時間停機。

  1.3材料消耗和工人的勞動強度增大

  在排除煙絲擁堵時,大量落地擁堵煙絲后期的處理形成材料消耗增大。排除堵絲故障和清理現(xiàn)場,不僅加大了操作人員的勞動強度,而且長時間的停機使設(shè)備的生產(chǎn)效率降低。

  2改造措施

  2.1分析翻板動作原理

  風(fēng)力送絲系統(tǒng)由PLC控制器控制喂絲區(qū)料倉翻板分別向下方左右兩個豎直絲倉供料。當(dāng)選擇左右絲倉同時工作時,PLC程序內(nèi)部按照先請求先應(yīng)答的順序驅(qū)動料倉翻板對應(yīng)供料;如果兩絲倉同時需要加料時,PLC程序按照內(nèi)部先左后右的優(yōu)先規(guī)則驅(qū)動料倉翻板對應(yīng)供料。

  2.2安裝翻板動作到位檢測和報警裝置

  對翻板翻轉(zhuǎn)是否到位進行檢測,因為翻板由氣缸驅(qū)動,所以在驅(qū)動翻板氣缸上安裝位置感應(yīng)傳感器,通過感應(yīng)氣缸行程左右極限位置來檢測翻板是否到位。

  在喂絲區(qū)安裝報警器,如果翻板不到位認(rèn)為堵絲,停機,避免喂絲線前后堵絲并發(fā)出鳴叫報警信號,提醒操作人員及時處理。

  2.3繪制改造電氣原理圖

  2.4編寫并植入PLC程序?qū)崿F(xiàn)檢測控制和報警功能

  2.5故障排除步驟

  1)首先拍下急停按鈕

  2)檢查氣路部分是否正常;

  3)檢查到位接近開關(guān)是否正常;

  4)檢查翻板是否夾煙絲;

  5)檢查翻板是否動作靈活;

  6)故障排除后,拔起急停按鈕系統(tǒng)自動恢復(fù)正常。

  3改造效果

  改造后,送絲系統(tǒng)在試運行期間穩(wěn)定可靠。喂絲機做模擬實驗,故障及時停機并發(fā)出故障報警,排故人員可在形成堵絲前排除故障。不僅簡化了排故步驟,減少了排故時間,減輕了勞動強度而且可以有效的提高了設(shè)備運行效率。

  參考文獻

  [1]廖常初.S7-300/400PLC應(yīng)用技術(shù).北京:機械工業(yè)出版社,2005.


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