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工業(yè)類論文塊焦反應試驗注意事項

發(fā)布時間: 1

  焦炭熱性能(CRI、CSR)是評價焦炭質量的重要指標之一。做好焦炭熱性能檢測工作具有重要意義。

  摘要:本文對QUJO—1塊焦反應試驗應注意的事項及發(fā)生故障的原因進行了分析,提出了相應的解決辦法,對同行或許具有一定的參考價值。

  關鍵詞:塊焦反應,注意事項,故障處理

  一.前言

  目前國內大多數(shù)企業(yè),檢測焦炭熱性能都是使用QUJO—1塊焦反應裝置,其原理是將直徑為φ23~25mm的塊狀焦樣(180℃烘干2小時)200g裝入反應器中,升溫至400℃時通保護N2氣,1100℃±5℃時通CO2氣體與其反應2h后,通冷卻N2氣30分鐘,稱重,反應后損失的焦炭質量占反應前焦樣總質量(200g)的百分數(shù)作為焦炭反應性(CRI);轉鼓600r(20r/min)后,篩分大于10mm粒級的焦樣質量占反應后殘余焦樣質量的百分數(shù)作為反應后強度(CSR),結果計算:CRI(%)=(m—m1)/m×100,CSR(%)=m2/m1×100,式中m——焦炭試樣質量(g);m1——反應后殘余焦炭質量(g);m2——轉鼓后大于10mm粒級焦炭質量(g)。該方法在掌控得比較好的前提下,具有試驗結果重現(xiàn)性好,勞動強度低等優(yōu)點,缺點是試驗時間長(一般從制樣到試驗結束需8小時左右),涉及到的儀器較多,氣體經(jīng)歷的路程長,影響因素多,因此,在試驗過程中應特別注意,避免試驗失敗。現(xiàn)根據(jù)多年從事該試驗工作所遇到的問題及解決辦法,加以總結,以供參考。

  二.注意事項及故障處理

  1.輸出訊號不穩(wěn),電流電壓忽大忽小,焦樣中心溫度波動大。

  此現(xiàn)象為渦流電場感應所至。檢查反應器是否離外絲管太近或碰著外絲管,調整反應器位置,使其處于外絲管中央,四周離外絲管的距離均勻。若訊號輸出仍不穩(wěn)定,為保證試驗正常進行,可用導線把反應器和加熱爐的外殼連接起來,形成接地,輸出訊號就穩(wěn)定了。試驗結束后要及時查明原因并處理好,避免下次試驗再出現(xiàn)類似情況。

  2.外絲管使用壽命短。

 。1)使用新外絲管時,把輸出限幅參數(shù)調節(jié)到85%~90%,太小升溫速度慢,太大外絲管易熔斷。使用一段時間后,電壓升高,電流變小,升溫過慢,甚至溫度達不到1100℃±5℃,說明外絲管的電阻絲已老化,此時可將輸出限幅參數(shù)調節(jié)到100%,在試驗結束,爐溫降至室溫后,更換新的外絲管,否則下次試驗中途外絲管電阻絲可能熔斷,使試驗失敗,造成浪費。

 。2)外絲管是垂直放置的,外圍凹槽中纏繞著加熱用的電阻絲,通電后膨脹,彈出凹槽,在重力作用下向下滑動與下層的電阻絲碰在一起,改變電阻值,隨著溫度的升高,碰接點的發(fā)熱值大大高于其他部位,爐膛恒溫區(qū)發(fā)生變化,“焦樣中心處于恒溫區(qū)”的要求得不到保證,造成試驗結果偏高或偏低,并且碰接點處的電阻絲易熔斷。為防止試驗失敗和延長外絲管的使用壽命,可在外絲管的外圍敷一層耐火泥,涼干后再纏一層高溫石棉布,這樣電阻絲就不容易彈出凹槽,外絲管的使用壽命得到延長,并且使熱量集中向爐膛內輻射,易于提高升溫速度,省時省電。

  3.二氧化碳氣體流量不穩(wěn)。

 。1).減少CO2氣體泄露點。CO2氣體流量對反應具有很大影響。CO2氣體流量不足時,反應性偏低,強度偏高,CO2氣體過量則相反。有些廠家安裝氣路時,把CO2轉子流量計安裝在緩沖瓶的前面,CO2氣體經(jīng)轉子流量計、緩沖瓶、洗氣瓶、干燥塔之后再進入反應器。流程如下:

  這樣安裝,泄漏點多,假使漏氣,實際進入反應器中的CO2量就會小于流量計的讀數(shù)流量,造成CO2流量穩(wěn)定的假象。為避免此現(xiàn)象的發(fā)生,可把轉子流量計改裝在干燥塔之后,CO2氣體經(jīng)轉子流量計之后直接進入反應器,流程如下:

  這樣安裝更合理,計量更準確。

 。2).把轉子流量計的外殼拆開,轉子和刻度管的垂直方向保持不變,將其外殼旋轉180度并裝好,使轉子流量計開關處于進氣端,這樣,CO2流量就由減壓表開關和流量計開關雙相控制,確保計量準確。改裝后的流量計必須進行校驗。

 。3).CO2氣體由干冰(固體的CO2)升華而得霧狀氣體。經(jīng)過加熱得常溫下氣體。霧狀氣體密度大,分子個數(shù)大于常溫下同體積的分子個數(shù)。因此,測量CO2流量時,應先加熱CO2氣體30min后進行,這樣才能使CO2氣體狀態(tài)與反應時的氣體狀態(tài)一致。

  (4).經(jīng)實踐證明;當焦樣溫度達800℃時,開紅外線燈加熱CO2鋼瓶口,可避免CO2流量波動,減輕工作量。建議用氧氣壓力表作CO2總量控制表,轉子流量計敞開,調節(jié)氧氣壓力表使轉子流量計的轉子處于所需刻度上,避免CO2滿瓶與非滿瓶因壓力不同而造成的流量差異。

 。5).CO2洗氣瓶中的濃硫酸和N2氣洗氣瓶中的焦性沒食子酸溶液要經(jīng)常更換。

  干燥塔中的無水氯化鈣時間長了會變細堵塞出口,并經(jīng)乳膠管進入流量計,影響計量的準確性,可在干燥塔的出入口各墊上一層脫脂棉并經(jīng)常更換無水氯化鈣、脫脂棉和乳膠管(乳膠管易老化、被腐蝕,特別是熱天)。

 。6).試驗結束后一定要把緩沖瓶前面的彈簧夾(止水夾)松開,使氣路系統(tǒng)與大氣相通,避免系統(tǒng)產(chǎn)生負壓,使洗氣瓶中的濃硫酸倒吸到干燥塔及氣路的乳膠管中,一旦發(fā)生這種現(xiàn)象,乳膠管及干燥塔中的無水氯化鈣必須及時更換,否則下次試驗結果誤差太大.

 。7).當CO2鋼瓶的壓力大于10公斤,但轉子流量計卻往下掉,CO2流量變小時的處理:用肥皂水檢查氣路上的各個接口,看是否有泄漏點并接好,如果沒有泄漏點,則需要把CO2鋼瓶口的總閘閥關死,稍微停幾秒鐘后再完全打開,問題就解決了。

 。8).當CO2鋼瓶的壓力小于10公斤時,必須換滿瓶的CO2,否則下次試驗到中途CO2氣壓不夠,試驗不能進行下去。CO2鋼瓶的壓力小于10公斤,也不符合鋼瓶的使用要求。

  4.有關反應器的問題反應器是試驗系統(tǒng)的重要設備之一,出現(xiàn)問題的情況也比較多。

  硅膠管老化破裂:

 。1).因長期受高溫影響,與反應器進氣管相連的硅膠管易老化破裂,產(chǎn)生氣體泄露,要經(jīng)常在試驗前進行檢查和更換。

  (2).另一個辦法就是將反應器的進氣管用同樣大小的不銹鋼管加高100~150mm,讓硅膠管避開高溫區(qū),使其經(jīng)久耐用。

  反應器筒體及其蓋板上的熱電偶套管:

 。3).反應器筒體及其蓋板上的熱電偶套管,因受高溫及CO的影響,易被氧化脫落甚至穿底,在稱反應后焦炭重量時,要用磁鐵吸去脫落在焦樣中的氧化鐵皮,確保稱量物是焦炭反應后的產(chǎn)物,否則CRI和CSR都會偏低。

  (4).反應器筒體的使用壽命是熱電偶套管的三倍左右,(反應器筒體和熱電偶套管只整體賣,一套4000元以上)當熱電偶套管被氧化擊穿時,試驗結果偏差較大。為降低試驗成本,可以割去舊熱電偶套管,用同樣大小的不銹鋼管一端封底,另一端焊接在舊熱電偶套管的原位置,注意一定要清理焊渣并保證長度與舊熱電偶套管一樣長(350mm),使熱電偶的底端處于焦樣中心位置,以確保測溫的準確性,否則必須重焊。

 。5)反應器筒體被腐蝕擊穿或有裂縫,CO2發(fā)生泄露,須換新反應器并經(jīng)常檢查。

  5.溫度

 。1)焦炭反應時的溫度是試驗成敗的關鍵。有些熱電偶的鉑鐒絲不在熱電偶的底端,測定的溫度不是反應的實際溫度,使試驗結果偏差特別大。經(jīng)常校正熱電偶,確保實際溫度在國標1100℃±5℃范圍內。

 。2)爐膛使用一段時間后,恒溫區(qū)會有所變化,經(jīng)常查看爐膛恒溫區(qū)并根據(jù)其變化情況調整高鋁球的高度,確保焦樣處于恒溫區(qū)的中心位置。

  6.焦樣

 。1)焦樣一定要在180℃的溫度下烘干2小時。焦樣水分未烘干,一是試樣的實際重量小于200克,二是試樣加熱到一定溫度時,產(chǎn)生水煤氣,C灼熱+H2O=CO↑+H2↑,燒損試樣,二者都使結果偏低。

  (2)嚴格按GB1997規(guī)定的取樣、制樣方法,并力求試樣成球形,粒度均勻,平行樣,力爭每份試樣的粒數(shù)大致相同,有利于試驗結果的重現(xiàn)性。

  7.結論

  焦炭熱性能試驗雖然不象其他化學反應那樣靈敏,反應瞬間完成,但它試驗時間長、儀器設備多、環(huán)節(jié)多、工序多、氣體經(jīng)歷的路程長、影響因素多,要做好這個試驗,須注意以上各個環(huán)節(jié)和整個試驗過程,才能完成好試驗。


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